青春红岩丨“找茬”再攻关 长城汽车员工大写的敬业

2024-09-10 09:21:51 来源: 华龙网

华龙网讯(记者 羊华 李燊 刘雪琴 舒婷)作为永川最大的智造招商项目、填补了重庆汽车产业的重要拼图,长城汽车重庆永川生产基地(以下简称长城汽车永川基地)生产的坦克300及长城皮卡等人气车,一直长盛不衰,它们是怎么被制造出来的?

9月9日下午,“青春红岩”网上主题宣传活动采访团来到长城汽车永川基地,展开探秘之旅。

长城汽车装配线。 华龙网记者 李燊 摄
长城汽车装配线。 华龙网记者 李燊 摄

这是长城汽车新一代智慧工厂,除部分总装、检测工序外,基本上都由各类机器人和柔性生产线担纲制造任务,科技感满满。坦克系列、哈佛系列和皮卡系列,因外形很“man”,给人以力量感,记者纷纷钻进车内试乘,赞叹不已。

华龙网记者注意到,对于媒体的到访,工厂的师傅们没有受到丝毫影响,认真地装配和检测。

工厂越来越智慧,但不能被机器人和数字技术取代的人工工序,应该都是能人吧?

“没错。”陪同参观的长城汽车讲解员说,别看他们总在做着重复动作,智慧工厂的生产工艺优化和新车型上线,很多问题其实都是他们发现并给出解决方案的。

媒体记者试乘长城汽车。 华龙网记者 李燊 摄
媒体记者试乘长城汽车。 华龙网记者 李燊 摄

焊装车间设备工程师吴祥胜,针对焊装线体莫名停线,运用5WHY分析法,找出了真因—导电嘴与锁紧螺母接触面不匹配,立即整理思路,和备件供应商沟通并废寝忘食调试了4天,试出了最佳解决方案,累计每月为工厂节约备件成本200余万元,减少停线时间240分钟。

永川区首届“最美产业工人”董丰利,作为总装车间的技术骨干,在参与坦克300车型试制过程中,用“火眼金睛”找出问题112项,落实标准件平台化21项;推进车间防错300余项,全工位防错覆盖率由80.3%跃升至97.32%;推动质量改善200余项,由其首创的堆栈技术结合PLC内部排序算法公式,实现实车一车一物料对应防错,累计为公司节约隐性损失550余万元。

长城汽车员工高健章获得重庆五一劳动奖章。长城汽车供图
长城汽车员工高健章获得“重庆五一劳动奖章”。长城汽车供图

“重庆五一劳动奖章”获得者高健章,先后推动自主实施改造、改善项目236项,累计为公司降低成本和减少损失总计达1820.6万元。在长城炮21款车型改造项目中,主动提出了PLC后台改造的方案并顺利实施,为后续车型建设减少了投入42W/次。制作培训课件86份、视频31个,举办“PLC技能班”“机器人提升班”“智能制造技术应用”等培训班,在技术支持、人员培养等方面作出了突出贡献。

在公司内部,这三位能工巧匠也是道德楷模,成为比学赶超的对象。

长城汽车重庆基地相关负责人表示,落户永川以来,公司一直重视企业文化建设,学红岩精神和讲红色故事,是内部培训的重要组成部分,正因为学以致用,员工们才更具责任意识和奉献精神,他们中的优秀代表,分别受到了永川区和重庆市的表彰。未来,长城人将会继续保持定力,守好岗位,为永川工业上台阶作出新的贡献。

责任编辑:董霞